(華陽新興科技(天津)集團有限公司,天津 300112)
摘 要:針對石油化工行業(yè)石化設備結(jié)焦嚴重,機械清焦方法效率低、效果差、勞動強度大及耗能高的現(xiàn)象,引進免拆解除焦、除碳清洗技術(shù),該技術(shù)是利用高效有機復合清焦劑對相似結(jié)構(gòu)的非極性物質(zhì)可以互溶的除焦原理,在常溫條件下,通過浸泡、循環(huán)清洗的方式對附著在石化設備內(nèi)壁的結(jié)焦物進行溶化,并通過石化設備將溶化的結(jié)焦物排出,達到高效清膠的目的。清洗工藝環(huán)保性、有效性及可靠性。本免拆解除焦、除碳清洗技術(shù)溶焦速度快、對基材無影響、工藝簡單,適用于多種形式的工況,可有效提高工作效率,提高產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率,保障系統(tǒng)運行的質(zhì)量,實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。
關(guān)鍵詞:除焦技術(shù);安全徹底;環(huán)保
在石油化工生產(chǎn)領(lǐng)域,煉油生產(chǎn)常減壓蒸餾裝置及其后續(xù)深度加工裝置,如乙烯裂解、催化裂化、延遲焦化、芳烴聯(lián)合、加氫精制等裝置,在生產(chǎn)過程中,難免受到不同工藝環(huán)境因素的影響,在換熱器、管道、爐子及塔器等位置生成、積聚各種復雜、頑固的焦垢、碳垢及油垢等,特別是催化裂化生產(chǎn)過程中,原料中未被汽化的大分子物質(zhì)或轉(zhuǎn)化后生成的大分子物質(zhì),伴隨高溫裂化生成的二烯烴類物質(zhì),在石化設備內(nèi)壁上冷凝沉積,在相對高溫的狀況下,長時間停留而縮合生成焦塊。焦垢、碳垢嚴重制約了石化裝置的運行周期,增加了搶修頻次影響加工量,不僅可使管壁熱阻增加,生產(chǎn)過程中能耗增加,設備壽命縮短,而且垢層也會使設備內(nèi)徑變小,物料流動壓降增大,產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率降低,操作周期縮短,嚴重影響生產(chǎn)效率,并且污垢聚集處極易引發(fā)腐蝕,腐蝕的損傷會給設備及其裝置的性能和壽命帶來巨大的負面影響。所以在石化生產(chǎn)領(lǐng)域,定期對石化設備進行除焦、除碳是最基礎的控制措施和日常維護手段,對于提高產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率,保障系統(tǒng)運行的質(zhì)量、保證系統(tǒng)的安全性,延長其壽命起到非常重要的作用。
近年來,隨著石油化工行業(yè)的快速發(fā)展,行業(yè)內(nèi)對除焦、除碳技術(shù)的有效性、安全性、及節(jié)能性等方面不斷提出了新的要求,包括短期內(nèi)能垢達到高效徹底除焦、除碳及除油等,且在作業(yè)完畢后,不會對結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)生任何不良影響,以及除焦、除碳技術(shù)應具有良好的安全性和環(huán)保性,保證不會對操作者的安全和環(huán)境造成危害。并具有良好的經(jīng)濟性,節(jié)約能耗,減少排放。目前的除焦技術(shù)大部分是采用機械除焦的方法,即對焦塊施加以機械外力,對焦塊進行破碎,最后將破碎后的焦塊清洗出去。其主要是通過一空心鉆頭、高壓噴出水流對焦塊施加外力進行除焦,以及通過專用的設備噴射一種專用的清焦球,這些清焦球一般為橡膠材質(zhì)并且外表面具有刺狀凸起,通過高速噴射,清焦球會撞擊焦塊將焦塊破碎,最后再將焦塊清洗出去。無論采用以上何種方式進行除焦,其共同的特點就是將石化設備先進行拆解,再通過對焦塊施加機械外力的方法進行除焦,這些方法都需要專用的大型清洗設備,而這些大型的清洗設備耗能巨大,由于結(jié)焦區(qū)塊差異性及結(jié)焦多樣化,結(jié)焦管路的復雜性,且焦垢附著牢固,管束間隱蔽部位難以完全清除,清洗過程復雜,清除效果不理想,操作難度大,耗時較長,且存在較高的操作安全性風險,拆卸過程中容易導致設備損壞,影響生產(chǎn)。因此,有必要提供一種溶焦、溶碳速度快、對基材無影響、工藝簡單,適用于多種形式的工況,可有效提高工作效率,提高產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率,保障系統(tǒng)運行的質(zhì)量,可實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。且對對操作人員和環(huán)境安全無危害的免拆解除焦、除碳清洗技術(shù)。
1 實驗部分
采用定性和定量分析的方法對不同石油化工裝置的結(jié)焦物進行了分析、軟化及溶解,依據(jù)分析結(jié)果,對高效有機復合清焦劑的各項性能進行測試。
1.1 溶解性能
為驗證測定高效有機復合清焦劑對的除焦性能,選取石油化工生產(chǎn)裝置不同介質(zhì)(包含急冷油、柴油、裂解汽油)的結(jié)焦物(包含焦質(zhì)、積碳、炸蠟及油質(zhì))進行溶解效果測試,步驟如下:
在(15±2)℃條件下,量取10ml相同質(zhì)量的高效有機復合清焦劑分別置于3個比色管中,然后分別稱取0.5g結(jié)焦物,將結(jié)焦物置于比色管中,靜置觀察,按規(guī)定的時間檢查結(jié)焦物溶解、軟化及分散的情況,記錄完全溶解所需時間。并拍照記錄試板的溶解效果。
表1結(jié)焦物溶解試驗結(jié)果
從表1試驗結(jié)果可以看出:在(15±2)℃條件下,3種結(jié)焦物浸泡相應時間后,均能夠徹底溶解、分散,說明高效有機復合清焦劑對不同介質(zhì)的結(jié)焦物,均能溶解、分散。
1.2 對金屬的腐蝕性
為驗證高效有機復合清焦劑是否對金屬基體材料產(chǎn)生腐蝕,選取45#鋼、304不銹鋼試片進行腐蝕性測試,通過浸泡試驗考察清焦劑與基體的適應性。步驟如下:
將金屬試片浸入清焦劑中,經(jīng)規(guī)定的時間后,以金屬試片的外觀變化和腐蝕量來評定清洗劑對金屬的腐蝕性。將規(guī)定準備好的試片(連試片架)置于40℃±2℃干燥箱中干燥30min,冷卻至室溫,稱量(M1)。將盛有400ml試液的燒杯或藥物缸放入恒溫水浴鍋孔中,使試液恒溫在25℃±2℃。然后將稱量好的試片吊掛于橫放在藥物缸或燒杯口的橫梁上,并讓試片全浸在試液中(下不觸底上不露面)。在藥物缸或每個燒杯中,只放2片相同材質(zhì)的試片,經(jīng)24h后,取出試片。在丙酮中漂洗(擺洗10次),檢查外觀。再將試片(連掛鉤)置于40℃±2℃干燥箱中干燥0.5h,于干燥器中冷卻至室溫,稱量(M2)。
試片的腐蝕量X2,以其質(zhì)量變化的毫克數(shù)表示,按式(2)計算:
X2=(M1-M2)×1000 … … … … … … … … … …(2)
式(2)中:
X2 — 試片腐蝕量,mg;
M1 — 試片浸泡前的質(zhì)量,g;
M2 — 試片浸泡后的質(zhì)量,g。
結(jié)果評定:按技術(shù)要求,根據(jù)腐蝕量和外觀變化進行評判。每個標準試片的腐蝕量用算術(shù)平均法計算的數(shù)值作為金屬材料的腐蝕量,腐蝕試驗后的試片表面,按表1進行評級。
表2腐蝕外觀評級標準
表3腐蝕性試驗結(jié)果
從表3試驗結(jié)果可以看出:浸泡45#鋼、304不銹鋼試片表面外觀均沒有發(fā)生變化??紤]到誤差影響,可以認為浸泡前、后試片的質(zhì)量均沒有發(fā)生明顯變化。說明高效有機復合清焦劑對45#鋼、304不銹鋼試片沒有腐蝕性。
1.3 高低溫穩(wěn)定性
將50ml清焦劑倒入潔凈試管中,加塞后放入40℃±2℃恒溫水浴中或放入冰箱里于-18℃±2℃冰箱中,水面高于試管液面20mm,48h后取出,待恢復至室溫后,觀察外觀是否有分層和沉淀等現(xiàn)象。
表4浸泡試驗結(jié)果
從表4試驗結(jié)果可以看出:清焦劑在43℃±2℃和-18℃±2℃存放48 h后,均未出現(xiàn)沉淀、分層現(xiàn)象,并能夠恢復到原始狀態(tài)。說明高效有機復合清焦劑具有較好的高低溫穩(wěn)定性。
2.4 安全環(huán)保性
按照規(guī)定的測試方法, 從表5理化性能指標可以看出:高效有機復合清焦劑為均一透明液體;中性產(chǎn)品;化學構(gòu)成具有優(yōu)良的穩(wěn)定性;無閃點;不含ODS、酚、丙酮、強堿及歐盟RoHS 指令等禁用或限制使用的有害物質(zhì),不破壞臭氧層,對環(huán)境友好。
表5理化性能指標
3 實際使用情況
3.1 應用案例
選取石油化工行業(yè)乙烯裂解裝置的急冷油換熱器進行除焦維護清洗。該換熱器急冷區(qū)域的稀釋蒸汽發(fā)生器由于長期使用,殼程結(jié)焦、積碳嚴重,傳統(tǒng)的清洗方式無法將管束間的急冷油、焦質(zhì)物等徹底倒空清洗,易損傷設備,造成使用壽命縮短。在不拆卸蒸汽發(fā)生器的情況下,建立安全高效清洗系統(tǒng),配合使用高效有機復合清焦劑對殼程進行浸泡、滲透、沖刷交替清焦,共交替清洗二次,除焦結(jié)束后,采用壓縮空氣或氮氣吹掃,采用抽芯進行驗收檢驗,抽芯后列管上無殘留的急冷油、焦質(zhì)料等,基材表面無損傷。清洗過程中裝置現(xiàn)場的污水和異味明顯減少,面貌得到了較大改善,不僅保證了員工的身心健康,取得了較好的環(huán)保效益,而且還節(jié)省了裝置現(xiàn)場清理費用。清洗完投用后換熱器效果佳,使用周期長,在使用該清洗技術(shù)后,換熱器的除焦次數(shù)從5次/年降低到2次/年,有效減少了除焦頻次,無其它任何檢修作業(yè),為裝置更是節(jié)省了檢修費用。
3.2 應用效果
圖4 為蒸汽發(fā)生器除焦前后的現(xiàn)場照片,本免拆解除焦、除碳清洗技術(shù)可在常溫條件下,且不影響生產(chǎn)負荷的情況下,實現(xiàn)了蒸汽發(fā)生器的免拆卸高效清洗。應用過程中可高效清除積附在換熱器內(nèi)壁和列管間隙中的結(jié)焦物,無殘留,使換熱器管程介質(zhì)進出口的溫度差從除焦前的10℃恢復到30℃(設計參數(shù)),使換熱器恢復正常運行狀態(tài),使換熱器的能耗明顯下降,確保了換熱器生產(chǎn)稀釋蒸汽量,確保裝置平穩(wěn)運行,并且減少了換熱器年度除焦頻次。有效提高了急冷油的循環(huán)效率、產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率及生產(chǎn)能力,保證烯烴產(chǎn)品的收率,保障系統(tǒng)運行的質(zhì)量。對換熱器材料安全可靠;使用簡單,便于操作,無需拆卸;安全環(huán)保,無毒無害,無燃爆危險;節(jié)能降耗,經(jīng)濟性高。常溫使用,能大幅度地降低除焦費用,節(jié)省能源。且對操作人員和環(huán)境無危害,高效有機復合清焦劑可反復使用,節(jié)能降耗,經(jīng)濟性高。實際的應用證明:環(huán)保安全型免拆解除焦、除碳清洗技術(shù)可理想替代效率低、效果差、勞動強度大及耗能高的蒸汽-空燒焦法、水力除焦法及機械除焦法等傳統(tǒng)除焦方法,廣泛應用于石油化工生產(chǎn)領(lǐng)域石化設備的除焦、除碳及除油清洗維護。
圖4 除焦前、后的蒸汽發(fā)生器照片
4 結(jié)論
本文通過多個方面的性能及應用研究發(fā)現(xiàn),石化設備免拆解除焦、除碳清洗技術(shù)可以替代機械除焦的方法對石油化工領(lǐng)域的設備進行除焦、除碳及除油清洗,且清洗效果優(yōu)良,經(jīng)清洗后的石化設備完全滿足使用要求。另外,目前該技術(shù)已應用于石油化工領(lǐng)域。實踐證明,清洗質(zhì)量能夠較好地滿足要求,清洗質(zhì)量和效率高,清焦徹底,無殘留,提高經(jīng)濟性能,節(jié)能降耗,保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行,提高產(chǎn)品收率;安全可靠,無腐蝕,對設備材料無損傷,不產(chǎn)生腐蝕穿孔;安全環(huán)保,無毒害,無燃爆危險,對人體的安全性高;使用簡單,易操作,無需抽芯,節(jié)能降耗。清焦劑不含ODS、三氯乙烯、四氯化碳、苯系物、重鉻酸鹽及重金屬等有害物質(zhì),符合歐盟RoHS指令,且性能穩(wěn)定,廢液可反復使用,可大幅度降低維護成本。替代傳統(tǒng)的機械除焦方法后,不僅能夠較好地滿足石化設備除焦、除碳清洗的要求,還降低了對操作人員和環(huán)境安全危害的風險。該技術(shù)可推廣至其它的除焦、除碳等過程,而且有望大規(guī)模推廣至其它的除焦、除碳過程。這對于石油化工領(lǐng)域的常減壓蒸餾裝置及其后續(xù)深度加工裝置的安全除焦、除碳清洗具有重要的意義。
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作者簡介:馮俠(1980-),女,天津人,本科,主要從事工業(yè)清洗劑、防護劑的研究開發(fā)與管理工作。